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大同市东村煤矿1127瓦斯爆炸事故

来源:云冈石窟 时间:2023/3/29
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一、事件简介

年月27日2时9分,山西省大同市新荣区郭家窑乡东村煤矿井下发生瓦斯煤尘爆炸事故,0人死亡,4人下落不明,直接经济损失约万元。

二、事件属性

三、矿井概况

  东村煤矿是大同市新荣区郭家窑乡乡办煤矿,位于大同市西北30km,云岗石窟以北km处,距新荣镇0km。

  该矿年建井,年开始出煤,年省煤炭资源管理委员会以晋煤资开发字()第号文颁发了《煤炭资源开发许可证》。年月省煤炭资源管理委员会经过重新审查发给《采矿许可证》,采证字()第D号,批准井田面积.45km2,地质储量.4万t,井田西部与户部乡小梁沟煤矿相接,允许开采侏罗纪2号、3号、8号、9号、号五层煤,煤层平均厚度3.5~4m,倾角2.50~4.50,瓦斯相对涌出量5.m3/t·d,绝对涌出量0.m3/min,属低瓦斯矿井,煤尘爆炸指数33.47%~35.7%,属强爆煤尘。年8月山西省计委以晋计基燃字(90)第号文批准扩建设计任务书,扩建总投资控制在万元。

年0月经大同市煤炭设计室进行扩建工程初步设计,矿井生产能力由2万t/年增至2万t/年,设计总概算5.6万元,采矿许可证注明矿山规模30万t/年。扩建工程99年2月动工,年0月竣工验收。年生产原煤53万t,实现利润.04元,年区给乡下达原煤生产任务57万t,郭家窑乡政府给该矿下达承包指标生产原煤42万t,l~0月份实际生产原煤42万t,上缴乡利润.92元。

  该矿现有从业人员40人,其中:国家正式干部2人,矿招农民管理人员44人,外包工32人。设矿长名,副矿长4名,机电负责人l名,管理科室8个。年3月20日,郭家窑乡人民政府与东村煤矿签订了目标承包合同。年月日,东村煤矿与浙江省平阳县井巷开拓第四工程处签订了出煤合同,合同未经公证。

  该矿采用斜井开拓,主井筒斜长m,倾角90,副井筒斜长m,倾角20,在井田内已开一新斜井延伸号煤层,在3号煤层与8号暗斜井贯通,利用旧井回风。现采2号、3号煤层,目前2号煤层将近采完,只剩下个盘区,布置个掘进、2个回采工作面。现主采3号煤层,2号、3号煤层层间距60m,通过6个暗斜井从2号煤层通向3号煤层。3号煤层有4个盘区生产,布置9个掘进、5个回采工作面。采用刀柱和仓房式采煤方法,采用煤电钻打眼、爆破落煤、人工装煤、木点柱支护、回柱放顶,三班作业。

  运输方式采用.4kw调度绞车、tU型矿车进工作面运输,主井采用ZJK—2/型绞车双钩串车提升。

  矿井采用中央井列抽出式通风,主井进风、副井回风。主扇型号2K58—№8~25,电动机功率为75kw,额定风量m3/min,实测风量m3/min,井下实需风量m3/min,矿井无备用主扇和备用电机。井下共有风桥8座,密闭多道,掘进工作面采用局扇通风,井下共有7台局扇,其中使用7台,通风线路长,下行通风。

  防尘系统是年申请静压洒水灭尘改造工程项目,年月山西省煤炭厅立项,项目总投资60万元(其中:省拨50万元,0月份到位,自筹0万元没有落实),由大同市煤炭局设计室设计,地面完成m3蓄水池,整个系统没有全部建成正常使用(已通过验收),井下派有洒水工洒水灭尘,井下无隔爆设施。

  供电由上深涧区域变电所引6kV至矿地面变电所,地面变电所引6kV至井下中央变电所。井下变压器容量kVA,井下有90台绞车(.4kW8台,25kW9台),7台局扇和7台煤电站。

四、事故经过

年月27日早班工人7时陆续到井口,没有召开班前会,采掘工分别进人0个掘进工作面和7个回采工作面作业,绞车工、瓦检员、挂钩工等辅助工各自进人工作岗位。7时30分,生产副矿长李某组织召开调度会议,安排机电负责人刘某解决矿车不足问题,李某和安全副矿长周某等人下井进行安全大检查。会后,8时20分,李某、周某和技术科长许某下井检查,他们先去2号煤层采掘工作面,没有发现异常情况。在到9号斜暗井检查前,李某提出:“新井至今还未见煤,我先去那里看看”,随后升井。周某和许某先后检查了9号暗斜井、号暗斜井,均未发现问题。2时6分,周某和许某升井,回到办公室。2时9分,一声巨响,井下发生爆炸,主井口砌碹全部被摧垮,料石块封堵了主井口,副井口防爆门被冲开。

  事故发生后,孙文盛省长、刘振华副省长、彭致圭副省长、省政协靳承序副主席、煤炭部王显政副部长、劳动部林用三副部长,监察部、高检院、全国总工会及省市有关部门领导及时赶到现场,指挥抢险。大同市全力以赴,及时成立抢险指挥部,6支矿山救护队投入抢险救灾工作。在抢险指挥部的统一组织指挥下,84名矿山救护队员排除各种困难,经过h的连续作战,于2月7日基本完成了抢险救灾任务。

五、事故原因

()3号煤层号暗斜井5号贯眼回柱放顶,使采空区高浓度瓦斯不断涌入顺槽,北顺槽正、副巷间无隔风闭墙,风流短路,巷内局扇无风筒,全巷处于无风、微风、循环风状态,6号贯眼至工作面35m处于盲巷,造成瓦斯积聚。电工带电检修80型开关,电火花引爆瓦斯,进而震起巷道积尘,煤尘参与爆炸,这是造成事故发生的直接原因。

(2)通风、瓦斯、煤尘、机电管理混乱,“一通三防”工作没有落到实处。

  矿井总风量不足,通风线路长,盘区之间有角联巷道,风流紊乱,通风设施不齐全,质量差,存在风流短路、跑漏风、串联风、循环风。井下作业点多,局扇数量不足,使用不当,时停时开,工作面处于微风、无风作业。

  瓦斯检查制度不落实,瓦斯检查员严重不足,存在空班漏检现象,没有严格执行“一炮三检”,号暗斜井回收煤柱工作面瓦斯浓度超限,没有记录,瓦斯检查流于形式,矿井无瓦斯监控报警设施,没有配备自救器。对强爆煤尘没有采取综合防尘措施,静压洒水系统没有按规定完工,仅有的洒水管路也不能正常使用,只有一名洒水工洒水灭尘,巷道积尘严重,未能及时冲洗,没有隔爆设施。井下变压器容量不足,局扇、绞车不能同时运行,机电设备失爆严重,“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头、明打点多,没有“三大保护”。这是造成事故发生的主要原因。

(3)超设计能力、超负荷开采,不尊重科学,不按客观规律办事,盲目生产,导致井下诸多事故隐患得不到解决。这也是造成事故发生的又一主要原因。

(4)有章不循,各种规章制度不能落到实处,职工安全教育培训不落实,多数特殊工种未能做到持证上岗,工人流动性大,职工素质低,对外包工队管理不善,以包代管。下井前不召开班前会,入井登记不严,现场管理混乱,这是造成事故发生的重要原因。

(5)乡、区、市有关领导和有关部门贯彻国家有关煤矿安全生产方针、政策不够,对该矿安全生产管理不严,监督、检查、指导不力,重生产、轻安全,产出多、安全投入少,这也是造成事故发生的原因之一。

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